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旋膜式除氧器工作原理、內(nei) 部結構、運行方式核電站應用?
旋膜式除氧器工作原理、內(nei) 部結構、運行方式核電站應用?通過對核電站1號機組旋膜式除氧器工作原理、內(nei) 部結構、運行方式的研究,對旋膜式除氧器保壓控製策略的設計目的、適用工況、探測原理及實現方法等進行了深入地分析。總結了調試期間出現的問題及解決(jue) 方案,在機組進行跳機不跳堆、甩50%負荷至汽輪機額定轉速等典型瞬態試驗時,對旋膜式除氧器保壓控製策略的響應次進行了遙遙驗證,結果遙遙旋膜式除氧器蒸汽壓力控製平穩,相關(guan) 經驗具有一定的借鑒意義(yi) 。
核電站一期建設4台百萬(wan) kW遙遙壓水堆核電機組,單機裝機容量1089MW。工程采用淋水盤式單體(ti) 臥式無頭旋膜式除氧器,旋膜式除氧器總長48.5m,內(nei) 徑4.4m,總容積718m,高工作壓力0.86MPa,高工作溫度178.1℃,低穩定運行壓力0.17MPa,額定出力5982.5t/h。機組正常運行時,旋膜式除氧器蒸汽流量維持在200t/h,旋膜式除氧器采取定壓與(yu) 滑壓相結合的運行方式。鑒於(yu) 淋水盤式旋膜式除氧器的結構特點,為(wei) 防止損壞內(nei) 部淋水盤,旋膜式除氧器要求內(nei) 部壓降速率小於(yu) 0.2MPa/min。旋膜式除氧器保壓控製策略可以在機組甩負荷等瞬態工況下快速打開主蒸汽至旋膜式除氧器壓力調節閥,遙遙旋膜式除氧器壓力控製平穩,並降低由於(yu) 旋膜式除氧器壓力下降過低造成主給水泵發生汽蝕的風險。
目前遙遙內(nei) 學者對大容量發電機組的旋膜式除氧器選型及瞬態過程進行了大量的理論分析及仿真計算,但對核電機組旋膜式除氧器瞬態工況下壓力控製的實際應用、出現問題及解決(jue) 方案研究較少。采用了旋膜式除氧器壓力設定值數字化的計算方法,將給定值直接作為(wei) 旋膜式除氧器甩負荷壓力控製器的設定值輸入,通過設定值的階躍增加,甩負荷壓力控製器快速控製主蒸汽至旋膜式除氧器壓力調節閥的開度,甩負荷壓力控製器與(yu) 正常壓力控製器的輸出相互跟蹤,實現無擾切換。通過核電站1號機組啟動試驗期間進行的典型瞬態試驗,獲得了機組的實際瞬態響應數據,對試驗情況進行了深人分析,對旋膜式除氧器保壓控製策略在數字化控製係統實現過程中出現的典型問題進行了及時處理。
1旋膜式除氧器介紹
1.1旋膜式除氧器工作原理
旋膜式除氧器的基本功能是加熱給水並去除給水中的氧和其他不凝結氣體(ti) ,遙遙向給水泵連續提供含氧量3問題分析及解決(jue) 方案
(1)二次保壓失敗。模擬旋膜式除氧器保壓試驗過程中,在進行2次保壓試驗時保壓模式被提前複位,導致保壓控製失敗。經分析發現,在1次保壓試驗遙遙後,旋膜式除氧器壓力設定值的時間函數輸出保持為(wei) 負值,旋膜式除氧器保壓模式壓力設定值≤0。當再次啟動保壓控製時,由於(yu) DCS信號采集、邏輯運算需一定周期,保壓模式生效1個(ge) 運算周期內(nei) 旋膜式除氧器壓力設定值的偏置尚未計算為(wei) 0.36mPa,旋膜式除氧器保壓模式的壓力設定值仍≤O,導致保壓模式被提前複位,保壓控製失敗。因此,在旋膜式除氧器保壓模式壓力設定值≤0複位保壓模式的邏輯中增加了1S的延時模塊,遙遙規避了DCS運算周期帶來的時間差,遙遙了旋膜式除氧器保壓控製的正確動作。
(2)旋膜式除氧器壓力變送器、旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率的量程設置不滿足現場需求。機組在滿功率運行時旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力為(wei) 0.83MPa,該平台發生甩負荷工況,根據保壓邏輯在45S後設定值將在原基礎上自動增加0.36MPa,設定值瞬間可以達到1.19MPa,而旋膜式除氧器壓力變送器量程設置為(wei) 0~1MPa,不滿足現場需求,後將量程變更為(wei) 0~1.2MPa。旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率的量程原設置為(wei) 0~1.2MPa/s,實際發生甩負荷工況時旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力將迅速下降,變化率為(wei) 負值,原量程無法滿足控製需求將旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率量程修改為(wei) ~0.05~0.05MPa/s,經驗證可滿足現場需求。
(3)保壓模式被頻繁觸發。汽輪機衝(chong) 轉期間由於(yu) 旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力波動導致旋膜式除氧器保壓模式被頻繁觸發,主蒸汽至旋膜式除氧器壓力調節閥不斷開大,致使旋膜式除氧器壓力、溫度持續升高,間接提高了備用主給水泵機械密封水的出口溫度,有造成主給水泵失去備用的風險,也不利於(yu) 旋膜式除氧器的安全運行。為(wei) 防止變送器波動導致旋膜式除氧器保壓邏輯誤觸發,對旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力增加了1S的一節慣遙遙環節再進行變化率判斷。由於(yu) 機組在270Mw及以下負荷行時,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力<0.17MPa,旋膜式除氧器蒸汽尚未由高壓缸排汽供應。此時保壓模式的生效對旋膜式除氧器壓力控製無益,建議後續可在旋膜式除氧器保壓模式生效邏輯中增加機組低負荷時的閉鎖條件。
(4)存在模式切換失敗的風險。旋膜式除氧器給水控製由水位控製模式切換為(wei) 流量控製模式的判斷條件遙遙為(wei) 瞬態工況發生前機組功率>50%,該條件未設置後延時功能,在控製係統采集到汽機跳閘或甩負荷信號時機組功率可能已降低至50%以下,存在模式切換失敗的風險。因此,在機組功率>50%條件後增加了3S的後延時模塊,及時記憶了機組跳閘前的功率水平,遙遙了旋膜式除氧器給水控製模式切換的動作遙遙。
(5)旋膜式除氧器給水控製由水位控製模式切換為(wei) 流量控製模式時,給水流量的初始設定值為(wei) 定值(3924t/h),將導致機組低功率甩負荷時旋膜式除氧器水位波動較大。因此,可考慮將給水流量的設定值優(you) 化為(wei) 瞬態工況發生前機組負荷的函數,這樣有利於(yu) 降低旋膜式除氧器水位波動,使旋膜式除氧器給水流量控製模式更好地適應多功率平台下的瞬態工況。
4瞬態工況下旋膜式除氧器保壓控製策略的響應
(1)甩負荷擾動試驗。機組在50%一15%一50%功率平台進行5%/min負荷線遙遙變化試驗時,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為(wei) ±0.001MPa/s;機組在30%功率平台進行10%負荷階躍變化試驗時,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為(wei) ±0.001MPa/s;機組進行負荷線遙遙變化試驗及負荷階躍變化試驗時,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力的下降速率均小於(yu) 0.003MPa/s,旋膜式除氧器保壓模式未觸發,主蒸汽至旋膜式除氧器壓力調節閥未開啟,旋膜式除氧器蒸汽壓力控製平穩,滿足設計要求。
(2)跳機不跳堆及反應堆跳堆試驗。機組在50%功率平台進行跳機不跳堆試驗時,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為(wei) ±0.002MPa/s。50%功率平台進行反應堆跳堆試驗時,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為(wei) 一0.002~0.003MPa/s,下降速率均未遙遙過0.003MPa/s,旋膜式除氧器保壓模式未觸發。
(3)甩負荷試驗。機組在50%功率平台進行甩負荷至汽輪機額定轉速試驗,旋膜式除氧器抽汽逆止閥前壓力變化率為(wei) 一.015~0.002MPa/s,小於(yu) 一0.003MPa/s,延時45S後旋膜式除氧器保壓模式自動觸發,旋膜式除氧器蒸汽壓力設定值由試驗前的0.339MPa自動增加到0.699MPa,主蒸汽至旋膜式除氧器壓力調節閥迅速響應開大至35%。隨後設定值按0.1MPa/min的速率自動下降,旋膜式除氧器壓力由旋膜式除氧器壓力保壓控製器自動調節,機組甩負荷7min19S後,旋膜式除氧器壓力調節由保壓控製器自動切換為(wei) 正常壓力控製器。旋膜式除氧器保壓模式觸發期間,旋膜式除氧器壓力高為(wei) 0.368MPa,低為(wei) 0.207MPa,下降速率為(wei) 0.025MPa/min,遠遠小於(yu) 旋膜式除氧器不高於(yu) 0.2MPa/min的要求,遙遙遙遙了旋膜式除氧器和主給水泵的安全運行,具體(ti) 趨勢見圖。
通過對旋膜式除氧器保壓控製策略及旋膜式除氧器給水控製策略的不斷調整,旋膜式除氧器保壓模式觸發正常,旋膜式除氧器給水控製模式切換遙遙。在機組30%、50%功率平台期間進行了負荷擾動、跳機不跳堆、甩負荷至空載、甩負荷至廠用電、反應堆跳堆等多種典型瞬態試驗,旋膜式除氧器壓力、水位控製平穩,旋膜式除氧器壓力下降速率為(wei) 0.025MPa/min,滿足旋膜式除氧器結構的要求,保障了旋膜式除氧器及主給水泵的穩定運行,為(wei) 機組的安全運行創造了有利條件。核電站旋膜式除氧器保壓控製策略的遙遙應用可為(wei) 後續核電機組的調試起到一定的借鑒作用。
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